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重型叉车行车制动迟缓,伴有异响故障

卡尔玛在2015年推出的快速维修故障案例收到了一致好评,各社交平台的转发量和收藏量也是居高不下,为了响应客户的需求,帮助客户更好的了解设备,尽量降低设备停机而造成的危害,卡尔玛在今年将继续推出一系列快速维修故障案例分享,对卡尔玛或者其他品牌设备在客户日常工作中发生的故障进行分析,让客户及维修人员可以做一个故障参照,从而寻求最快速的解决方案。

作者:东南运营中心  李毅鹏

 

我们将分享的第十则是重型叉车行车制动迟缓,伴有异响故障的快速修复案例。

  

故障描述:

一台卡尔玛DCF370重型叉车行驶过程中制动迟缓,表现为踩下制动踏板大约需要两秒钟才能开始制动并停住机车,且制动过程中伴有异响。

  

维修过程:

维修人员到场后进行实地测试,在机车行走时踩下脚刹踏板,发现刹车制动确有异响,判断异响声音是从前桥和脚刹阀处发出,且机车制动迟缓,大约两秒钟才有反应,制动距离亦偏长;

 

怀疑刹车系统是不是混入了空气?维修人员随即对刹车系统和轮边减速器部位进行了排空处理,再次试车问题仍然存在;

 

用液压表测量刹车压力,发现完全踩下刹车踏板后,液压表指针也要约2秒后才开始显示压力,且刹车最大压力只有120bar(该机车标准刹车压力是130bar),如下图所示:

出现刹车压力偏低,怀疑可能是系统存在泄漏。接下来分别堵住前桥轮边刹车油管后,再次测量刹车压力,仍然只有120bar,当踩住刹车踏板至最低位不松开时,观察刹车压力可以较长时间保持在120bar,系统没有明显泄漏,正常;

 

蓄能器是不是损坏了?进一步检查蓄能器预充氮气压力,为正常100bar,未泄漏。启动机车,待充压完成后熄火打开电门钥匙,刹车踏板踩到底23次后刹车低压报警灯才亮起,蓄能器正常;

 

测量充压压力,充压范围为160bar——200bar,充压压力亦正常;

 

综合以上情况,排除了系统其他部件引起的故障,初步可判断为脚刹阀的故障引起。现场拆卸下脚刹阀并进行解体,发现脚刹阀内部锈蚀严重,阀芯弹簧和上部阀芯已经生锈,且阀体腔壁锈蚀,造成阀芯卡滞。更换一新的脚刹阀后故障排除。拆卸下的脚刹阀如下图所示:

故障分析:

下图是DCF370重型叉车的行车制动系统示意图:(其中红线标识的为刹车时的高压压力油路图)

行车制动系统由一个刹车油箱、刹车油泵、刹车油滤清器、充压阀、蓄能器、脚刹阀、压力传感器、轮边刹车油缸、车轮制动装置组成。

 

刹车油泵(从油箱)泵出刹车油,刹车油在滤清器中净化。充压阀将压力充入蓄能器。脚刹阀将来自蓄能器的压力送往轮边制动油缸。制动油缸压紧制动装置内的制动盘,刹住机车。在制动油缸加压时,制动压力闭合触点发送一个信号,刹车灯亮起。

 

在蓄能器不进行充压时,蓄能器的充压阀控制刹车油,流经驱动桥制动装置,冷却制动器,然后刹车油经过冷却器,流回刹车油箱。在需要降温时,由一个冷却电风扇增加流经冷却器的空气流量。如果刹车油的温度低,则由一个温控旁路阀使刹车油绕过冷却器直接流回油箱。温度传感器用于控制冷却风扇的开闭。

 

本案故障产生的原因:

  1. 轮边排空后,刹车异响仍然存在,说明异响并非由于刹车系统内部空气引起;

  2. 堵住轮边刹车油管后测量刹车压力,仍然只有120bar,说明刹车压力不足与轮边刹车系统无关;

  3. 检查蓄能器预充氮压力和充压压力都正常,说明刹车压力不足跟蓄能器和充压阀无关;

  4. 直到拆检了脚刹阀,发现由于脚刹阀内部锈蚀严重,导致阀芯运动受阻,刹车压力输出迟缓并伴有异响;阀芯行程未达到要求,导致输出的刹车压力不足。

  

案例总结:

检查行动制动不良时,需根据机车行车制动的工作原理,采用排除法逐步检查,并借助液压表测量系统压力,以判断制动系统压力是否符合机车标准。

 

例如本案中因为脚刹阀性能不良,就会产生行车制动迟缓,制动有异响等。另外,脚刹阀容易引起的制动故障还有:

  1. 泄漏,造成蓄能器充压不足,低压报警;

  2. 阀芯回位受阻,刹车压力不能释放,拖刹;

  3. 阀芯打开受阻,阀芯移动行程小,流量不够,制动迟缓。

 

脚刹阀是个流量控制阀,其液压原理图如下:

快速维修故障案例由卡尔玛亚洲培训中心(KATC)收集整理编写。转发请注明出处。

 

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